歷時2個月,鞍鋼股份煉鋼總廠自主研發(fā)的自動布料機(jī)上線運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)均勻布料,極大地提高了生產(chǎn)效率。與以往不同的是,這臺成本僅為同類進(jìn)口設(shè)備的四十三分之一的自動布料機(jī)是由該廠職工創(chuàng)新工作室和技能大師工作站聯(lián)合攻關(guān)研發(fā)而成的。
據(jù)介紹,在進(jìn)行大板坯連鑄作業(yè)時,必須向結(jié)晶器鋼水液面加入保護(hù)渣,提高板坯內(nèi)部質(zhì)量,在鋼水與結(jié)晶器之間發(fā)揮潤滑作用,防止發(fā)生黏結(jié)漏鋼事故。布渣工作一直由流長手動完成,不僅勞動強(qiáng)度大,還存在被燙傷的安全隱患。2013年,該廠二分廠連鑄二作業(yè)區(qū)5號連鑄機(jī)安裝了一臺進(jìn)口機(jī)械臂式自動布料機(jī),不僅實(shí)現(xiàn)了均勻布料,有效改善了鋼坯內(nèi)部質(zhì)量,還把流長“解放”出來——不必長時間守在結(jié)晶器旁不停地推渣。
基于上述優(yōu)點(diǎn),自動布料機(jī)在連鑄生產(chǎn)環(huán)節(jié)推廣勢在必行,但一臺進(jìn)口機(jī)械臂自動布料機(jī)售價是130萬元,每年維護(hù)費(fèi)用近30萬元。如果把該廠10臺連鑄機(jī)都配備上自動布料機(jī),將是一筆不小的開銷。面對巨大的成本壓力,該廠決定“花最少的錢,辦最大的事”,發(fā)揮職工創(chuàng)新工作室和技能大師工作站作用,深挖技術(shù)工人創(chuàng)新創(chuàng)效能力,由鞍山鋼鐵特級技師李新林、林學(xué)斌及其團(tuán)隊(duì),自主研發(fā)自動布料機(jī)。
接到任務(wù)后,李新林、林學(xué)斌、劉鐵等技術(shù)骨干立即圍繞機(jī)械傳動和電氣控制等方面展開攻關(guān)。經(jīng)過一番研究,設(shè)計(jì)出了一款自動布料機(jī)。為降低成本,在制作過程中,他們盡一切可能選擇舊件和廢棄的邊角余料進(jìn)行加工,包括一些用于傳動的小電機(jī)都是廢舊電機(jī)改裝的。僅用2個月時間就完成了從設(shè)計(jì)到制作再到上線運(yùn)行的研發(fā)任務(wù)。
該廠自主設(shè)計(jì)制造的自動布料機(jī),不僅有體積小巧、構(gòu)造簡單、維護(hù)方便、運(yùn)行平穩(wěn)、布料量可控等優(yōu)點(diǎn),而且整體造價不到3萬元,為企業(yè)降低了成本費(fèi)用,提高了生產(chǎn)效率。